常州市江南活塞环有限公司

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球墨铸铁活塞环球化处理

2024.06.11
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使用定制的球化剂,成分如下:38%~48%Si,5 0%~6 5%Mg,RE≤1 0%,Al≤1 0%。粒度:5~40mm。此种球化剂与国内常用的稀土硅铁镁合金或稀土硅铁镁钙合金球化剂比较,其含镁量低于前者,又高于后者。球化反应较平和,且在*球化效果的前提下能较好地控制球化剂的加入量,*球化剂的吸收率,并且较好地控制铁液温度的下降。另外,使用的球化剂稀土元素含量极低,从而使球化处理后铁液中残留稀土量不致过高,减少渗碳体的形成;而残留在铁液中的微量稀土元素既可抑制球化干扰元素的作用,又可以提高孕育时的成核率。

经过一系列的试验发现,活塞环不同的V/O比(断面面积与周长之比)所需球化剂的加入量不同;不同的原铁液含硫量所需球化剂的加入量也不同。球化剂的加入量是烧损量、去硫耗镁量与残余镁量的总和。

由于原铁液出炉温度、球化处理方式、停留时间的长短都将影响镁的损耗量,为了正确控制球化剂的加入量,对生产中变化较大的因素加以控制,球化温度应控制在1500~1550℃(*佳在1530~1550℃),球化剂加入采用凹坑包底冲入法,球化处理后浇注时间不超过8min(*佳控制在6min内)。在操作周期和工艺基本不变的情况下,认为镁的烧损量基本一致。

由于原铁液含硫量较高,不可能达到<0 018%的要求,球化剂的加入量需考虑去硫耗镁量。碳硫分析仪的快速测定,能及时提供原铁液的含硫量,试验中原铁液的含硫量在0 02%~0 03%,去硫耗镁量在0 0076%上下波动,这在工艺上是可以接受的。

球化剂的用量直接影响残余镁量的多少。如果球化剂加入量过多,就会引起残余镁量过多,虽然不致于影响球化合格率(球径大小仍属正常),但是它会增加收缩,引起脆性。同时由于原铁液含锰量偏高,球化剂加入量过多,较易出现碳化物,白口倾向严重,导致球数合格率的下降;如果球化剂加入量过少,就会导致残余镁量不足,影响球化的合格率,球数合格率也会降低。表1是在正常试验情况下的结果,并说明如下:①球化剂加入量1 4%时,由于残余镁量不足,出现蠕虫状石墨;②加入量1 8%时,由于残余镁量过多,出现碳化物,导致球数下降,不过二者球径大小仍合乎要求;③球化合格率非球化率。


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